張力控制系統(tǒng)在卷筒材料的生產(chǎn)中占有相當重要的地位,如高速凹印機、復(fù)合機、涂布機、分切機等設(shè)備基本上都配置了先進的張力控制系統(tǒng),主要控制紙張、塑料薄膜等卷筒材料的開卷、收卷等張力,對保持張力恒定起著重要作用。
在生產(chǎn)過程中,如果張力過大,就會導(dǎo)致材料發(fā)生拉伸變形;如果張力過小,則材料層與層之間容易發(fā)生應(yīng)力形變,導(dǎo)致收卷不整齊,這些情況都會對最終產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生直接影響。為保證張力控制系統(tǒng)順利工作、維持卷筒材料承受最佳張力,就要充分了解張力控制系統(tǒng)。下面,筆者就對張力控制系統(tǒng)的主要控制方式、構(gòu)成與控制原理以及常見故障排除進行分析,希望對業(yè)內(nèi)人士有所幫助。
在實際生產(chǎn)中,影響張力控制系統(tǒng)的因素有很多,進而也會帶來與之相關(guān)的故障。
故障一:印刷套印不準
故障現(xiàn)象:在印刷設(shè)備正常運行過程中,擺輥發(fā)生不規(guī)則擺動,且擺動幅度較大,進而造成套印不準!
故障排除:張力控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,因此該故障產(chǎn)生的原因較多,對此,筆者進行了歸納總結(jié),主要有以下幾個方面。
(1)擺輥氣缸的氣控回路元器件容易發(fā)生損壞,從而導(dǎo)致活塞漏氣,擺輥氣缸加載氣壓不穩(wěn)定。對此,可考慮更換損壞的氣控回路元器件,必要時需要更換擺輥氣缸。
(2)高精度電位器在一定區(qū)間內(nèi)長時間運行,該區(qū)間的阻值一旦發(fā)生變化,容易造成高精度電位器反饋信號不穩(wěn)定。此時,應(yīng)及時更換高精度電位器。
(3)電位器齒輪與轉(zhuǎn)軸齒輪的連接處間隙偏大,當張力發(fā)生變化時,擺輥的位置就會發(fā)生變化,但由于間隙的存在,容易造成擺輥不斷地來回擺動,從而影響套印精度。對此,應(yīng)按照標準來調(diào)整間隙。
故障二:張力不穩(wěn)定
故障現(xiàn)象:在收卷過程中,當卷徑較大時,收卷張力顯示值往往會隨卷徑的增大而不斷減小,此時驅(qū)動器的輸出電流會不斷增加,當輸出電流超過電機的額定電流后,便會引起驅(qū)動器過流保護,發(fā)出故障報警。
故障排除:筆者首先檢查驅(qū)動器的負載和電機測速編碼器,二者均正常。通過對收卷張力控制器進行校準,發(fā)現(xiàn)其中一個張力傳感器發(fā)生了故障,從而使得檢測到的收卷張力信號值是實際收卷張力值的一半,隨著收卷卷徑的增大,為達到預(yù)定收卷張力,收卷張力控制器會不斷增大輸出,直至100%,而此時的實際收卷張力已遠遠超過預(yù)定收卷張力,卷筒材料繃得非常緊,負載也隨之變大,從而引起驅(qū)動器過流保護。更換張力傳感器并重新校準后,系統(tǒng)便恢復(fù)正常。需要注意的是:在校準收卷張力控制器時,采用的重物應(yīng)盡可能接近滿度張力值,以提高張力控制精度。
故障三:收卷起步張力過大
故障現(xiàn)象:收卷張力系統(tǒng)在起步時超過收卷張力控制器的滿度張力值,設(shè)備需運行2分鐘左右才能達到恒張力運行,這樣不僅浪費大量原材料,降低成品率,而且容易引起張力傳感器發(fā)生零位漂移,導(dǎo)致張力控制值出現(xiàn)偏差。
故障排除:筆者先對驅(qū)動器的輸入信號、張力反饋信號的增益、偏置及PID值等參數(shù)進行調(diào)整,但故障依舊存在。檢查張力復(fù)位信號、張力傳感器信號,均正常。檢測收卷張力控制器時發(fā)現(xiàn),其內(nèi)部失速存儲復(fù)位點發(fā)生了損壞,而收卷張力控制器的外部復(fù)位信號卻正常,實際上,收卷張力控制器不僅沒有復(fù)位,還存儲著前一卷的收卷張力值,因此造成了收卷起步張力較大的問題。對收卷張力控制器的內(nèi)部失速存儲復(fù)位點進行修復(fù),并更換損壞零件后,收卷起步張力便恢復(fù)正常。
通過上文的介紹,相信大家對筆者所說的張力控制系統(tǒng)故障破解之法也有了一定的了解,更多相關(guān)資訊敬請登陸我司網(wǎng)站進行查看或來電免費咨詢。 |